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一起氯乙烯單體空間爆燃事故案例

  2005年11月14日15時20分,某公司聚氯乙烯車間聚合工段發(fā)生一起氯乙烯單體空間爆鳴、燃燒事故。事發(fā)后,當班人員奮力撲救,大火很快被撲滅,避免了一起惡性事故的發(fā)生。

  一、事故經(jīng)過

  由于單體儲槽的液位計堵塞,當天中班接班后,中班2名操作工準備進行清理。關(guān)閉液位計上部閥門后,操作工用暖瓶里的開水澆液位計,同時將儲槽上的排氣閥打開,讓液位計里的液料排進槽內(nèi)。操作工感覺液料排得差不多時,關(guān)閉了液位計下部的閥門,開始卸下部法蘭。在法蘭螺絲卸下近一半時單體開始外流,并在噴出后結(jié)冰。單體結(jié)冰后不再外流,操作工又用開水澆冰塊。當無單體流出時,操作工又開始卸螺絲,這時單體氣流突然急速噴出,瞬間爆鳴、燃燒。當班人員反應迅速,在5min內(nèi)撲滅了大火,避免了一起惡性事故的發(fā)生。

  二、事故原因分析

  經(jīng)分析,這是一起由操作工違章作業(yè)造成的責任事故。具體原因如下:

  1.這2名操作工雖然平時工作比較積極,但安全意識不強,缺乏必要的安全常識和自我保護意識,未按有關(guān)規(guī)定辦理《設(shè)備檢修許可證》,是造成這次事故的主要原因。
  2.高速單體氣流噴出產(chǎn)生的靜電是引起這次事故的點火源。操作工用開水加熱液位計時,造成單體急劇膨脹而產(chǎn)生高速氣流,產(chǎn)生了大量靜電。
  3.這2名操作工思想麻痹,盲目憑借過去的經(jīng)驗,在沒有確認液位計內(nèi)的單體完全排凈的情況下就忙著拆螺絲。在有單體流出又沒有對液位計內(nèi)的單體再進行抽空的情況下,又用開水加熱,加劇了單體的急速膨脹而產(chǎn)生了高速氣流,產(chǎn)生了靜電。
  4.這2名操作工注意力不集中也是釀成這次事故的重要原因。在清理液位計時,2人還想著要對聚合釜進行放水的事,急于要清理完液位計,匆忙之中忽視了檢修安全。

  三、預防措施

  雖然這次事故沒有造成重大損失,但回想起來,人們?nèi)圆缓?。事故當時,操作工就站在離爆燃點40cm左右的地方,并且僅是液位計內(nèi)的部分單體,沒有誘發(fā)其他3個單體儲槽內(nèi)的單體,否則,后果不堪設(shè)想。為了防止此類事故的再次發(fā)生,該公司采取了以下措施:

  1.按照“四不放過”的原則,及時組織了事故分析會,嚴格落實《安全生產(chǎn)責任制》。
  2.對公司職工進行了一次全面的安全生產(chǎn)教育,增強職工的安全意識和自我保護能力。
  3.要求車間上下嚴格執(zhí)行安全管理制度,嚴格按照檢修規(guī)程檢修設(shè)備,杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。
  4.對有靜電防范要求的車間進行了一次全面安全檢查,進一步完善靜電接地措施,并教育職工提高對靜電危害的認識,增強防范靜電的意識,掌握消除靜電的方法。
  5.舉一反三,認真組織拉網(wǎng)式的各類專業(yè)安全檢查,排查事故隱患,落實整改措施,接受事故教訓。
  6.組織開展了以“安全為了誰”為主題的專題討論,將優(yōu)秀論文在公司報紙上予以發(fā)表,并在每周三的職工學習會上進行學習討論。