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600MW鍋爐事故案例

 #4鍋爐(2008T/H)一次風(fēng)機跳閘造成滅火事故
  
  【簡述】
  2001年5月14日7:10#4機組因爐MFT動作跳閘,MFT首出為“黑爐膛”。起因為#3一次風(fēng)機因失去兩臺潤滑油泵跳閘。
  
  【事故經(jīng)過】
  5月14日7:00機組負(fù)荷396MW,主汽壓力11.08Mpa,總風(fēng)量58%,總煤量185t/h,機組運行正常。7:10操作員在OIS畫面發(fā)現(xiàn)#3一次風(fēng)機兩臺潤滑油泵運行,派巡檢人員就地檢查。巡檢人員發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機潤滑油壓為0.7Mpa,遠(yuǎn)大于正常潤滑油壓,所以就地立即停#2潤滑油泵,而此時#1潤滑油泵的反饋不正常,造成#3一次風(fēng)機失去兩臺潤滑油泵跳閘。啟動輔機故障減負(fù)荷邏輯(RB),跳D、E、F制粉系統(tǒng),同時又因一次風(fēng)壓低,使A、B制粉系統(tǒng)跳閘,此時油層未在服務(wù),因而黑爐膛邏輯動作,導(dǎo)致爐MFT,機組跳閘。經(jīng)處理機組于8:10與系統(tǒng)并列。
  
  【事故原因】
  1、#3一次風(fēng)機原運行#1潤滑油泵反饋不正常,#2潤滑油泵聯(lián)啟。巡檢人員就地停止#2潤滑油泵,使兩臺潤滑油泵停止反饋同時出現(xiàn),導(dǎo)致#3一次風(fēng)機跳閘。
  2、運行操作員下令模糊不清、巡檢人員就地盲目操作,各級崗位之間協(xié)調(diào)溝通不好,缺乏事故預(yù)判能力。
  3、運行管理不到位,相應(yīng)技術(shù)措施、規(guī)定不完善。
  
  【防范措施】
  1、加強運行管理,制定相應(yīng)技術(shù)措施。規(guī)定機組運行期間凡是能在OIS畫面操作的設(shè)備必須在OIS畫面上啟動、停止,禁止在就地操作。
  2、加強運行人員的技術(shù)培訓(xùn),增強運行人員事故預(yù)判能力。做好相應(yīng)的事故預(yù)想。
  3、進一步提高運行人員責(zé)任心,避免麻痹大意、盲目操作,嚴(yán)格執(zhí)行安規(guī)、運規(guī)的要求。
  
  
  #3鍋爐(2008T/H)甲側(cè)過熱器安全門動作
  
  【簡述】
  2004年7月24日,由于#3爐#6給煤機跳閘,運行調(diào)整操作不及時,造成#3爐甲側(cè)過熱器安全門動作。
  【事故經(jīng)過】
  7月24日8:40機組負(fù)荷500MW;#2--#6制粉系統(tǒng)運行;總煤量:233t/h;主汽壓:16.67Mpa;調(diào)門開度:95.5%;機組控制方式:協(xié)調(diào)。8:48,#6給煤機跳閘,首出“液壓油壓低”,就地確認(rèn)為熱工電磁閥與油管路連接處呲開。同時,協(xié)調(diào)將另外運行4臺磨加煤至60t/h以上,操作員解除機組協(xié)調(diào),手動減各磨煤量,準(zhǔn)備啟動1號磨煤機。8:49,值長令減負(fù)荷至450MW,煤量減至207t/h,關(guān)調(diào)門至93%。8:52過熱器安全門啟座:主汽壓:18.18Mpa;過熱汽壓:18.406Mpa。操作員開大調(diào)門(負(fù)荷最高580MW),減小煤量,調(diào)整汽包水位,6秒鐘后安全門回座。就地確認(rèn)為甲側(cè)過熱器安全門動作,檢查確認(rèn)安全門確已關(guān)閉,全面檢查汽水管道、爐水泵系統(tǒng)、水冷壁下聯(lián)箱等處無異常。
  
  【事故原因】
  1、#6給煤機跳閘,#6磨繼續(xù)運行,同時協(xié)調(diào)將其它運行制粉系統(tǒng)煤量加大,導(dǎo)致進入爐膛煤粉突增。
  2、運行人員解除協(xié)調(diào)不及時,減煤速度慢,處理不夠果斷。
  3、當(dāng)時調(diào)令減負(fù)荷,關(guān)調(diào)門后,沒有及時監(jiān)視主汽壓力變化。
  4、啟動#1磨,暖磨風(fēng)量大,低溫過熱器出口溫度高,一級減溫水量由70t/h加大至171t/h,導(dǎo)致過熱汽壓劇增。