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一號爐水冷壁、低過泄漏,停機處理

事件經(jīng)過:5月22日0:36′,#1機組負(fù)荷179MW,C、D磨煤機運行;主、再熱汽溫分別為538、541.56℃,機組協(xié)調(diào)方式。運行巡檢發(fā)現(xiàn)#1爐北側(cè)后墻水冷壁折焰角部位有異音, 2:55′,檢修部門檢查確認(rèn)#1爐折焰角處受熱面泄漏,申請中調(diào)同意機組停機檢修,3:41′停爐。停爐后檢查發(fā)現(xiàn):泄漏部位在 #1爐后墻水冷壁折焰角下部0.6m處,標(biāo)高約40m,低溫過熱器出口垂直管靠近折焰角處北數(shù)第78根固定卡上部有橫向穿透裂紋,管子沖刷嚴(yán)重,相鄰蛇形管沖刷減薄,第77根被沖刷減薄嚴(yán)重;北數(shù)第41根水冷壁管彎頭下部大小頭以上爆破,爆口呈圓形,直徑約4mm,爆口處沖刷減薄,第42根彎頭下部大小頭部位吹損嚴(yán)重。處理時,在便利位置割開低過#75、76管(僅上口)并將其拉開,割除低過#77、78損傷管段,對#41、#42水冷壁管包括大小頭進(jìn)行更換,更換低過#77、78損傷管段,恢復(fù)低過#75、76管(僅上口),其他沖刷減薄的管子均作焊補處理。搶修工作于25日3:36′結(jié)束,焊口100%探傷合格。 13:07′,#1機組并網(wǎng)。這次泄漏原因分析:1、經(jīng)對爐膛內(nèi)爆管現(xiàn)場觀察,爆破部位及周圍的管子表面均沒有飛灰磨損痕跡和過熱現(xiàn)象,因此可以排除因磨損或過熱爆管的可能性,分析認(rèn)為泄漏點首先發(fā)生在#1爐低溫過熱器第78根固定卡上部的橫向穿透裂紋上, #77低過管,#41、#42水冷壁管是由#78低過管裂口直接對吹形成沖刷,或是被沖刷管子反射的水汽沖刷所致。2、對于第78根固定卡上部的橫向穿透裂紋的產(chǎn)生,分析認(rèn)為固定卡在焊接安裝時存在焊接工藝不當(dāng),產(chǎn)生應(yīng)力集中,在啟停過程中存在膨脹差別產(chǎn)生疲勞裂紋或該直管段在該部位存在原始缺陷,在啟停和運行中交變應(yīng)力的作用下擴展形成裂紋。
暴露問題:1、鍋爐制作存在較多的原始缺陷,鍋爐結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理;2、防磨防爆檢查要擴大范圍,細(xì)化檢查部位及責(zé)任,避免死角出現(xiàn)。
防止對策: 1、加強防磨防爆檢查,對受熱面內(nèi)的彎頭、管座角焊縫、管排上的焊接件分批次進(jìn)行磁記憶等手段檢測,將低過焊接固定塊處列為重點檢查項目。2、對因結(jié)構(gòu)不合理、膨脹不暢等原因造成應(yīng)力集中的部位進(jìn)行檢查改進(jìn)。
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