錦州石化分公司2003.9.12常減壓裝置閃爆事故分析
2003年9月12日,錦州石化公司300萬(wàn)噸/年常減壓裝置檢修后進(jìn)行開(kāi)車(chē),17:10分在減壓爐點(diǎn)火時(shí),發(fā)生閃爆事故。事故造成3人死亡、1人重傷、5人輕傷的嚴(yán)重后果,同時(shí)造成爐壁及框架?chē)?yán)重?fù)p壞,減壓爐整體損毀報(bào)廢;事故直接經(jīng)濟(jì)損失45萬(wàn)元。
這起事故是在工藝簡(jiǎn)單,我們已經(jīng)歷了千百次重復(fù),最不應(yīng)該出現(xiàn)事故的操作環(huán)節(jié),因違反規(guī)定,管理混亂而發(fā)生的重大傷亡事故,給遇難員工及家庭帶來(lái)了災(zāi)難,也使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陷入十分被動(dòng)的境地。事過(guò)三年,回顧事故的過(guò)程和原因,依然刻骨銘心,教訓(xùn)十分深刻。
一、事故經(jīng)過(guò)
2003年8月25日300萬(wàn)噸/年常減壓裝置開(kāi)始常規(guī)檢修。9月11日8:00時(shí)檢修完畢交生產(chǎn)開(kāi)車(chē)。
9月11日8:00時(shí)至17:00時(shí)裝置進(jìn)行吹掃試壓,17:00時(shí)停汽,拆除油品出入裝置盲板,為開(kāi)工做準(zhǔn)備。20:00時(shí)抽出燃料油、高壓瓦斯盲板。
9月12日8:30分引柴油循環(huán),脫水考驗(yàn)儀表;14:00時(shí)加熱爐準(zhǔn)備點(diǎn)火。司爐工雷志剛受車(chē)間生產(chǎn)主任李忠?guī)X指派找安全員崔寶先聯(lián)系中心化驗(yàn)室取樣分析常壓爐和減壓爐可燃?xì)?,結(jié)果顯示分析合格。16:00時(shí)引原油循環(huán)。16:30分車(chē)間生產(chǎn)主任李忠?guī)X安排司爐工張利群、雷志剛、王健做點(diǎn)爐準(zhǔn)備及點(diǎn)爐前的最后檢查,安排班長(zhǎng)潘建忠?guī)送锻咚瓜到y(tǒng),準(zhǔn)備點(diǎn)火。16:55分完成常壓爐點(diǎn)火后,司爐工王健直接去減壓爐一層平臺(tái)做開(kāi)閥準(zhǔn)備,雷志剛進(jìn)入爐底點(diǎn)減壓爐9#火嘴時(shí),減壓爐發(fā)生閃爆。
二、事故原因分析
1、違章指揮。9月12日14:00時(shí),車(chē)間生產(chǎn)主任在不清楚流程的情況下,沒(méi)有經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查,誤認(rèn)為爐子瓦斯系統(tǒng)流程已經(jīng)擺好,就指派安全員聯(lián)系中心化驗(yàn)室取樣分析常壓爐和減壓爐可燃?xì)?。?shí)際上減壓爐瓦斯流程并沒(méi)有擺好,盲板還未拆除,爐膛內(nèi)的狀態(tài)還是檢修狀態(tài)。在盲板沒(méi)有拆除,流程沒(méi)有擺好的狀態(tài)下要求化驗(yàn)室取爐膛氣,分析爐膛可燃?xì)怏w含量,化驗(yàn)分析結(jié)果顯示分析合格,這個(gè)分析結(jié)果完全是假象。在取完?duì)t膛氣樣后,車(chē)間生產(chǎn)主任又自相矛盾指派操作工,擺通瓦斯流程。在取樣后2小時(shí)40分,安排操作工點(diǎn)爐。按規(guī)定:確認(rèn)火嘴閥門(mén)關(guān)閉,瓦斯引到爐前拆除盲板,點(diǎn)火前1小時(shí)內(nèi)采樣分析有效。本次操作超出規(guī)定時(shí)間,又無(wú)人確認(rèn)。錯(cuò)誤的采樣結(jié)果和違章指揮為事故埋下了禍根。
2、違章操作。16:55分在錯(cuò)誤的采樣結(jié)果導(dǎo)向下,開(kāi)始點(diǎn)常壓爐和減壓爐,17:10分在點(diǎn)減壓爐時(shí)發(fā)生閃爆。事故發(fā)生后通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘察:發(fā)現(xiàn)減壓爐瓦斯系統(tǒng)有4個(gè)閥門(mén)處于不同程度的打開(kāi)狀態(tài),一個(gè)DN80閥門(mén),3個(gè)DN50閥門(mén),經(jīng)認(rèn)定DN80閥門(mén)是高壓瓦斯與低壓瓦斯連通閥,流程改造后該閥門(mén)應(yīng)是常閉閥,應(yīng)用盲板盲死,三個(gè)DN50閥門(mén)是低壓瓦斯火嘴閥,流程改造后也是常閉閥。這四個(gè)閥門(mén)其開(kāi)度分別為DN80連通閥開(kāi)10%(6扣),DN50瓦斯火嘴閥分別開(kāi)40%(7扣)、40%(7扣)、50%(8扣)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況分析,此次事故是減壓爐司爐工在減壓爐點(diǎn)火前的準(zhǔn)備及檢查工作中,沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格細(xì)致的檢查,沒(méi)有查出高壓瓦斯與低壓瓦斯連通閥和三個(gè)低壓瓦斯火嘴閥門(mén)有開(kāi)度,使高壓瓦斯氣體在點(diǎn)火前通過(guò)低壓瓦斯管線串入爐膛內(nèi),致使點(diǎn)火時(shí)發(fā)生閃爆。點(diǎn)火前操作工沒(méi)有按照正確步驟關(guān)閉減壓爐低壓瓦斯火嘴閥門(mén)和高低壓瓦斯連通閥違章操作是造成這起事故的直接原因。
3、工作過(guò)程沒(méi)有監(jiān)督。根據(jù)新版操作規(guī)程要求,司爐工在變好瓦斯流程、檢查無(wú)問(wèn)題后,應(yīng)該打開(kāi)直通和入空氣預(yù)熱器檔板、開(kāi)鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)控制好爐膛負(fù)壓,蒸汽脫水后,吹掃爐膛、火嘴,十分鐘后關(guān)閉。但事故后調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),減壓爐引風(fēng)機(jī)未開(kāi),鼓風(fēng)機(jī)未開(kāi)。這一重要的操作步驟漏項(xiàng),卻沒(méi)有人監(jiān)督,致使?fàn)t膛內(nèi)瓦斯氣沒(méi)有及時(shí)排空是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。
4、盲板管理沒(méi)有確認(rèn)。事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn),車(chē)間開(kāi)工方案中沒(méi)有開(kāi)工盲板表,而是比照停工方案盲板表進(jìn)行抽插盲板。盲板的抽插工作全部由盲板負(fù)責(zé)人一個(gè)人負(fù)責(zé),盲板負(fù)責(zé)人8月26日抽高低壓瓦斯連通閥盲板進(jìn)行減壓爐燒焦后,在開(kāi)工前忘記恢復(fù)插上該盲板。按照車(chē)間開(kāi)工掃線分工表要求,由一名班長(zhǎng)和一名司爐工負(fù)責(zé)高壓瓦斯和低壓瓦斯掃線、貫通、試壓工作,但實(shí)際操作中兩人工作不負(fù)責(zé)任、粗心大意,掃線、貫通、試壓不徹底,沒(méi)能發(fā)現(xiàn)高低壓瓦斯連通閥有開(kāi)度,在前面幾道關(guān)口沒(méi)有把住的情況下,讓事故隱患暢通無(wú)阻的變?yōu)闉?zāi)難性的現(xiàn)實(shí)。
首先9.12事故是一起嚴(yán)重違章指揮違章操作造成的亡人事故。操作人員工作不認(rèn)真、不仔細(xì),疏忽大意,技術(shù)不熟練,點(diǎn)火前沒(méi)有認(rèn)真檢查瓦斯流程。其次,遺漏步驟,未按規(guī)程要求打開(kāi)引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī);點(diǎn)火前對(duì)工藝流程閥門(mén)開(kāi)關(guān)不檢查、不確認(rèn),沒(méi)有檢查出三個(gè)低壓瓦斯火嘴控制閥和高、低壓瓦斯連通閥有開(kāi)度,使高壓瓦斯串入爐膛內(nèi),違章點(diǎn)火操作;第三,車(chē)間沒(méi)有對(duì)操作員在開(kāi)工過(guò)程中的操作步驟進(jìn)行有效的監(jiān)督和控制;第四,車(chē)間安排爐膛采樣分析程序不對(duì),沒(méi)按規(guī)程規(guī)定的程序進(jìn)行,沒(méi)能及時(shí)避免事故發(fā)生。第五,車(chē)間工藝員工作不負(fù)責(zé)任,漏插盲板。因此,這是一起嚴(yán)重違章而造成的責(zé)任事故。