電廠#1機盤車跳閘事件分析報告
1、事件經(jīng)過
(1)2005年5月31日00:00時,#1燃機盤車正常運行,環(huán)境溫度33度,轉(zhuǎn)速128RPM,LTTH50.5度,88BT-1、2、88VG-1、2均斷電位,88QA、88QV、88QB-2、88WC-1運行,油箱負壓0.7kPa,未發(fā)現(xiàn)異常。
(2)01:24時,主控室#1機上發(fā)出報警,現(xiàn)場檢查88CR轉(zhuǎn)速變0,88QA、88QB、88QV運行正常,油箱負壓0.7KPA,輪機間及輔機間的門均關(guān)閉,88BT-1、2及88VG-1、2均斷電,軸承金屬溫度正常,輪機間最高溫度253度,TMGV67.7度,QAP5.8BAR,QGP1.17BAR,廠用電電壓、電流正常,但是試啟高盤未成功。
此后檢查發(fā)現(xiàn)88BT-2全關(guān),88BT-1的出口擋板未全關(guān),有20度左右的開度。考慮到輪機間溫度較高,有可能產(chǎn)生了刮缸,將88TG拉至檢修位,強制L62CD為“1”,將其靜置,白班再做處理。
(3)MARKV報警如下:
01:23:47 COOLDOWN TROUBLE
01:24:06 HP SPEED -ZERO SPEED
01:24:06 CRANKING MOTOR STATUS
01:24:36 TURB SHFT FAILURE TO BREAK TUBINE AWAY
01:24:36 TURBINE SHUTDOWN
從報警分析,在燃機轉(zhuǎn)速為0后,88CR自動啟動,但大軸未轉(zhuǎn)動,啟轉(zhuǎn)失?。涣硗鈴那皟蓚€報警可以看出,燃機從60rpm到0rpm只用了49秒的時間(盤車故障這個報警是當燃機在盤車狀態(tài)下,轉(zhuǎn)速降到了2%以下延時30秒才出現(xiàn),從報警到轉(zhuǎn)速為0rpm是19秒,加上30秒),故分析是主機動靜部分產(chǎn)生了摩擦,造成盤車停運。
2、原因分析
經(jīng)過分析,具體原因為燃機本體由于冷卻不均造成動、靜部件間隙過小,產(chǎn)生刮缸現(xiàn)象,使盤車停止運行。
3、防范措施
(1)燃機停機后盤車運行時,運行人員必須認真監(jiān)視各主要參數(shù)并及時進行調(diào)整。
(2)制定燃機停機盤車投入運行時各重要參數(shù)記錄表,運行人員必須每30分鐘記錄一次,記錄到缸溫180℃;缸溫180℃后,每小時記錄一次,記到140℃為止。期間,運行人員要嚴密監(jiān)視盤車轉(zhuǎn)速,若燃機就地值班員外出操作或巡視時應(yīng)通知主控值班員代監(jiān)視。
(3)在燃機熱態(tài)情況下(缸溫大于140℃),必須把輪機間的門關(guān)好,并盡量減少開輪機間門的次數(shù),并隨時關(guān)好關(guān)緊。
(4)請檢修人員重新測量大軸頂起高度,確認大軸是否滿足要求,并將數(shù)據(jù)和結(jié)果提交運行人員。
(5)請熱控人員復(fù)檢頂軸壓力開關(guān),檢測各定值是否正常。
(6)檢修人員要盡快將#1機88BT-1出口擋板處理好,避免停機后冷空氣進入輪機內(nèi)。
(7)請熱控人員要增加盤車轉(zhuǎn)速低到95轉(zhuǎn)/分的報警信號。
(8)盡快配齊鉗形電流表,運行人員在停機盤車投入運行后,應(yīng)立即測盤車電機電流,并進行記錄,此后每半小時進行一次測量。
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