電網(wǎng)大擾動試驗#2機(jī)組OPC保護(hù)動作暴露問題考核
時間:2004年3月25日
一、事故前工況:
#2機(jī)組運行正常、負(fù)荷453MW,正在進(jìn)行電網(wǎng)大擾動試驗。
二、事件經(jīng)過及處理
2004年3月25日13:28分,發(fā)電部運行五值配合電網(wǎng)做大擾動試驗。
13:28:17:513毫秒,#2機(jī)組OPC動作。
13:28:17:628-13:28:18:051毫秒,主機(jī)調(diào)速汽門關(guān)閉、三抽、四抽油壓逆止門關(guān)閉、主機(jī)負(fù)荷大幅度降低、主汽壓力升至26.9MPa。3秒后 OPC保護(hù)恢復(fù),負(fù)荷瞬時升至450MW,汽機(jī)值班員為防止機(jī)組受大的沖擊造成主機(jī)軸瓦推力瓦損壞,立即進(jìn)入SA05畫面檢查主機(jī)串軸、振動、脹差等重要參數(shù),未發(fā)現(xiàn)異常。13:28:56:122毫秒,調(diào)出廠用汽畫面時,鍋爐二流程給水流量低保護(hù)動作,機(jī)組停機(jī)。(事后核對#2機(jī)組DCS時間比GPS時間慢12s)。
3月25日18:00分,#2機(jī)組并網(wǎng)。
三、事件原因
事后從四方公司的PMU上查證、分析情況如下:
13:28:29:560毫秒時,系統(tǒng)周波為50.03Hz。13:28:29:600毫秒時,系統(tǒng)周波為50.20Hz??梢杂嬎愠鲈?0毫秒內(nèi)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速變化了10.2轉(zhuǎn),滿足OPC動作條件[在一個周期(50ms)內(nèi)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速變化10轉(zhuǎn)]。OPC保護(hù)動作,使#3、#4抽汽油壓逆止門關(guān)閉,4段抽汽是汽泵工作汽源,汽泵工作汽源失去,出力降低,使鍋爐側(cè)給水流量中斷保護(hù)動作停爐,聯(lián)停機(jī)組。#3、#4抽汽逆止門在#2機(jī)組DCS改造時設(shè)計組態(tài)為OPC保護(hù)動作聯(lián)關(guān)#3、#4抽汽油壓逆止門;當(dāng)OPC動作結(jié)束后,無自動開啟#3、#4抽汽油壓逆止門功能,需要人工開啟才能打開。雖然廠用汽壓力下降到0.55MPa已經(jīng)聯(lián)開RC044到9.03%(定值為10%),但由于RC044動作遲緩(從1.78%開到9.03%用時20s;全行程整定時間為8s),使廠用汽壓力仍然下降,導(dǎo)致汽泵出力不足。在OPC動作39秒后,鍋爐給水流量中斷保護(hù)動作停爐,聯(lián)停機(jī)組。
#1、2機(jī)組由于DEH機(jī)柜采樣(一個周期是50ms)的初始時間不一致,#2機(jī)組在一個周期內(nèi)采集到了頻率波動的峰值而導(dǎo)致#2機(jī)組停運;而#1機(jī)組在一個周期內(nèi)未采集到頻率波動的峰值,因此沒有停運。
綜上分析,電網(wǎng)大擾動試驗過程中機(jī)組OPC動作條件的滿足是本次事件的根本原因;OPC保護(hù)動作使廠用汽壓力降低、汽泵出力下降、“給水流量中斷”保護(hù)動作是導(dǎo)致#2機(jī)組停機(jī)的直接原因。
四、暴露的問題
1、本次電網(wǎng)大擾動試驗的預(yù)案,未預(yù)想到機(jī)組瞬間超速而保機(jī)組運行的對策,暴露出本次試驗各級人員對機(jī)爐專業(yè)重視不夠,事故預(yù)想不充分,試驗前危險點分析不到位,在大型操作及變工況情況下現(xiàn)場指揮、監(jiān)護(hù)不力。
2、在事件的整個過程中(近40S),發(fā)電汽機(jī)監(jiān)盤值班人員沒有做出保廠用汽的任何操作反映,充分暴露出運行人員在緊急情況下反應(yīng)不夠迅速,專業(yè)技能和事故處理能力較差。
3、發(fā)電部、熱工專業(yè)技術(shù)管理存在漏洞,在DCS改造后對保護(hù)、聯(lián)鎖培訓(xùn)不夠扎實全面,對設(shè)計是否合理缺乏研究,因此不能制定出有效防范措施。
4、檢修部熱工專業(yè)在本次試驗前和試驗過程中危險分析不到位,對機(jī)組OPC保護(hù)動作聯(lián)關(guān)#3、#4抽汽油壓逆止門隨即恢復(fù)OPC時,無自動開啟#3、#4抽汽油壓逆止門這一邏輯功能,不能主動向運行人員說明,專業(yè)技術(shù)交待不明確。暴露出對設(shè)備系統(tǒng)的技改、變更等專業(yè)技術(shù)重大問題沒有引起足夠重視。
五、防范措施
1、檢修部熱工專業(yè)對主機(jī)轉(zhuǎn)速在一個周期內(nèi)(50ms)轉(zhuǎn)速變化了10轉(zhuǎn)進(jìn)行修改,現(xiàn)在根據(jù)廠部研究決定已經(jīng)暫修改為15轉(zhuǎn);#3抽汽油壓逆止門邏輯功能為聯(lián)關(guān)手開,#4抽汽油壓逆止門邏輯功能為聯(lián)關(guān)聯(lián)開 ;取消RH604在廠用汽壓力降到0.55Mpa是聯(lián)關(guān)邏輯功能;汽機(jī)專業(yè)對RC044進(jìn)行增加出力改造,保證其可靠性。
2、生技科組織檢修部熱工專業(yè)、發(fā)電部,對機(jī)組聯(lián)鎖進(jìn)行一次深入核對,研究其原理、動作過程, 使之更加趨于合理性,符合實際工況、滿足運行需要。(4月10日完成)
3、發(fā)電部針對二十五項反措及本廠現(xiàn)存薄弱環(huán)節(jié),制定出切實可行的事故預(yù)案,近期針對類似事件舉辦一次反事故演練活動,以提高值班員事故處理能力。(事故預(yù)案完成時間:4月30日;針對性反事故演練完成時間:4月15日)
4、發(fā)電部要加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)管理,強(qiáng)化規(guī)程制度的貫徹、執(zhí)行,進(jìn)一步提高管理水平和業(yè)務(wù)技術(shù)水平,堵塞管理漏洞;部門要從上到下強(qiáng)化安全意識,在大型操作及變工況情況下做好現(xiàn)場指揮和監(jiān)護(hù),確保今后的安全生產(chǎn)。
5、發(fā)電部要加強(qiáng)安全、技術(shù)培訓(xùn)、反事故演練工作,使職工的反事故快速應(yīng)變能力和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)得到真正的提高。?
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