起重工崗位事故案例分析
一、事故經(jīng)過:
2003年12月15日,機(jī)電車間職工王XX、張XX三人在班長李XX的帶領(lǐng)下,吊裝備用皮帶減速機(jī)到精煤倉上皮帶機(jī)機(jī)頭處,準(zhǔn)備檢修時(shí)更換502減速機(jī)。
精煤倉上吊裝梁距離地面40米,王XX在精煤倉上操作電動(dòng)葫蘆按鈕、李XX和張XX在下面負(fù)責(zé)掛繩鼻子,兩人用鋼絲繩頭栓好減速箱兩端的起吊勾,發(fā)現(xiàn)鉤頭沒有防脫鉤裝置,兩人掛好后示意起吊。
王XX啟動(dòng)電動(dòng)葫蘆上升按鈕,先進(jìn)行試吊,運(yùn)行正常后正常起升。當(dāng)減速機(jī)起升到十四、五米后,鋼絲繩有點(diǎn)打絞, 李XX對(duì)張XX說:“去領(lǐng)50米棕繩,落下重新留繩”。張XX說:沒事,試試看再說“。當(dāng)起升到20多米高度時(shí)。減速機(jī)被倉壁層沿抵住,上下都不好控制,李XX讓試著把減速機(jī)松到地面,重新吊裝,松時(shí)減速機(jī)被倉壁沿一碰,鋼絲繩松脫,減速機(jī)從20米的高空墜落了下來,松脫的鋼絲繩把張XX砸傷。設(shè)備損毀。
二、事故原因:
(一)直接原因
李XX在吊裝過程中,不按操作規(guī)程作業(yè),使用不完好的設(shè)備,違章作業(yè)造成高空墜物、傷人,是此次事故的直接原因。
(二)主要原因
1、李謀等三人安全意識(shí)淡薄,對(duì)工作責(zé)任心不夠。是造成這次事故的主要原因
2、吊裝方案不嚴(yán)密、現(xiàn)場(chǎng)組織不力。在吊裝工程中,存在較大的隨意性,沒有聽從李謀的統(tǒng)一指揮,沒有采取有效的防范措施和組織協(xié)調(diào)。
3、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)缺乏統(tǒng)一嚴(yán)格的管理,沒有安監(jiān)人員或車間負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督 也是事故的重要原因
(三)間接原因
1、三名職工對(duì)工作責(zé)任心差,工作中對(duì)沒有脫鉤防護(hù)的設(shè)備隱患不處理,為圖省事對(duì)吊裝作業(yè)安全馬虎大意,思想不重視。
2、工區(qū)對(duì)職工安全管理、安全教育、措施貫徹學(xué)習(xí)力度不夠,職工安全意識(shí)薄弱,自保、互保意識(shí)差,圖省事,輕安全。
三、防范措施:
1、本單位要立即開展“責(zé)任在我心中”討論活動(dòng),消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài),提高職工安全責(zé)任心,規(guī)范職工作業(yè)行為,切實(shí)將此項(xiàng)工作抓到根上,落到實(shí)處,從根本上提高職工對(duì)安全的認(rèn)識(shí)和對(duì)隱患的判斷和防范能力。
2、各單位要認(rèn)真組織職工討論此次事故的原因和危害,迅速開展“反事故、反三違、反四乎三慣、反麻痹、反松懈”活動(dòng),舉一反三,深刻反思,開展好警示教育。各單位要進(jìn)一步明確和落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加大現(xiàn)場(chǎng)安全管理力度,并加強(qiáng)特殊作業(yè)人員的安全培訓(xùn)和管理。
3、各級(jí)管理人員要接受教訓(xùn),制定嚴(yán)細(xì)的工作標(biāo)準(zhǔn),在今后的工作中要以身作則,靠前指揮,堅(jiān)決杜絕此類安全事故的發(fā)生,確保礦井和選煤廠的安全生產(chǎn)。