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榆家梁煤礦52105面JOY7LS6/580采煤機左牽引部與電控箱對口螺栓斷裂事故

榆家梁煤礦52105面JOY7LS6/580采煤機左牽引部與電控箱對口螺栓斷裂事故

一、事故時間:2011年4月23日、4月25日

二、事故地點:榆家梁煤礦52105工作面

三、事故經(jīng)過:

2011年4月23日早班接班后,正常組織生產(chǎn),10點30分煤機由機頭向機尾割煤至108#支架時,煤機司機發(fā)現(xiàn)割頂?shù)兜淖鬂L筒突然下降,立即停機進行檢查,煤機電控箱與左牽引部框架連接的20條對口螺栓全部斷裂,隨即匯報調(diào)度室和相關(guān)部門后,經(jīng)維修中心和礦技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定,采取更換對口螺栓和焊接筋板處理, 24日凌晨5點恢復(fù)生產(chǎn)。

4月25日4:30在生產(chǎn)過程中,采煤機電控箱與左牽引部框架連接的20條對口螺栓再次出現(xiàn)全部斷裂,26日5:00恢復(fù)生產(chǎn),兩次共計影響生產(chǎn)43小時。

四、原因分析

該采煤機在2010年9月大修后,于10月份配套榆家梁礦52105工作面,截止4月23日,52105工作面共推進2420米,累計過煤量378萬噸。

1、4月23日事故原因分析

(1)該工作面近期出現(xiàn)200mm厚夾矸,煤機在割巖石過程中振動較大,造成采煤機左牽引部與電控箱對口螺栓松動及緊固力矩達不到要求,連接螺栓剪切斷裂,是事故發(fā)生的直接原因。

(2)榆家梁礦未按照檢修標準要求,對采煤機左牽引部與電控箱對口螺栓定期檢查和緊固,未及時發(fā)現(xiàn)緊固螺栓力矩不夠等存在的故障隱患,是事故發(fā)生的主要原因。

(3)2月21日大柳塔礦12311工作面發(fā)生該類型故障后,設(shè)備管理中心在全公司范圍內(nèi)進行了通報,制定了相關(guān)預(yù)防措施,并上傳機電信息網(wǎng),榆家梁礦未認真組織學習,吸取事故教訓,是造成此次事故發(fā)生的又一原因。

(4)采煤機司機在生產(chǎn)過程中,未及時發(fā)現(xiàn)采煤機存在隱患,未能及時停機是導致事故擴大的又一原因。

2、4月25日事故原因分析

(1)4月23日處理故障時所用的墊片為榆家梁礦綜采隊庫存墊片,墊片材質(zhì)及質(zhì)量達不到要求,在有構(gòu)造的工況條件下,生產(chǎn)過程中采煤機震動大,導致墊片嚴重變形、螺栓力矩達不到要求,是螺栓二次斷裂的主要原因。

(2)榆家梁礦在第一次故障處理后,在生產(chǎn)過程中,未對采煤機運行情況進行重點監(jiān)護,是造成事故再次發(fā)生的又一原因。

(3)由于系統(tǒng)缺件,聯(lián)系包頭JOY緊急送件,影響搶修時間6小時,是事故處理時間長的主要原因。

五、預(yù)防措施

1、要求各礦井要嚴格按照檢修標準,對設(shè)備進行檢修,關(guān)鍵部位的連接螺栓要定期進行緊固。

2、各單位在有構(gòu)造的工作面或特殊情況下,要根據(jù)現(xiàn)場情況,制定相應(yīng)的檢修管理辦法,縮短檢修周期,對于日常無法檢查的部位,定期提報預(yù)防性檢修計劃進行檢修。

3、各單位要認真學習、分析此次事故原因,吸取事故教訓,并對現(xiàn)使用設(shè)備的緊固件進行一次徹底排查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。同時各單位應(yīng)及時查閱機電信息網(wǎng)事故追查報告,認真組織學習,制定預(yù)防措施,吸取事故教訓。

4、要求各單位在處理各類設(shè)備故障時,嚴格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定,使用合格的備品、配件。

5、要求物資供應(yīng)中心針對關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)配件的庫存情況,進行徹底排查,及時采購,避免因配件短缺影響生產(chǎn)。