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德士古水煤漿氣化爐合成氣帶水造成變換爐催化劑水淹事故分析

  德士古水煤漿氣化爐合成氣帶水造成變換爐催化劑水淹事故分析

  1. 廠家:某德士古水煤漿氣化技術(shù)使用化肥廠

  2. 時(shí)間:1993年

  3. 事故性質(zhì):重大工藝事故

  4. 事故經(jīng)過(guò):

  11月14日,氣化爐投料成功,凈化接氣開(kāi)車,煤氣入爐后,操作人員發(fā)現(xiàn)煤汽水分離器報(bào)警,立即通知東巡檢排放,繼而發(fā)現(xiàn)一變爐溫度下降較快,立即作出入工段放空的處理。調(diào)度通知?dú)饣袣?,合成氣火炬放空,洗滌塔液位指示稍高但沒(méi)有高限報(bào)警。凈化重新對(duì)變換系統(tǒng)升溫后,接氣生產(chǎn)。15日14:00再次發(fā)現(xiàn)煤汽水分離器報(bào)警,一變爐溫度下降,立即進(jìn)行緊急停車,氣化切斷了文丘里灰水及洗滌塔塔盤給水,洗滌塔液位仍無(wú)下降趨勢(shì),判定洗滌塔液位計(jì)誤指示,后計(jì)算機(jī)重新組態(tài)洗滌塔壓差,靠壓差值判斷塔的液位維持系統(tǒng)運(yùn)行。第二次帶水一變爐溫度降至57℃。

  5. 事故損失:

  造成凈化預(yù)變和一變催化劑被淹,活性下降,系統(tǒng)阻力增加,被迫停車三天。

  6. 事故原因:

 ?、?洗滌塔玻璃板液位計(jì)被黑水污染,無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)判斷液位高低;

 ?、?氣化爐激冷環(huán)垢堵嚴(yán)重,激冷水無(wú)法加量,造成灰水補(bǔ)充聯(lián)鎖閥打開(kāi),洗滌塔循環(huán)泵打量很小;

  ③ 洗滌塔入高壓閃蒸罐黑水管線堵,二次疏通后再次被堵,流量計(jì)取壓管堵后得不到正確判斷,造成洗滌塔無(wú)法排水;

 ?、?凈化操作人員無(wú)處理該類事故的經(jīng)驗(yàn),未能及時(shí)切氣停車,造成大量積水帶入預(yù)變爐、一變爐,致使?fàn)t溫較低。

  7. 事故教訓(xùn)和防范措施

 ?、?杜絕氣化車間洗滌塔液位高限操作,玻璃板液位計(jì)加沖洗水,發(fā)現(xiàn)液位指示不準(zhǔn)或不靈敏及時(shí)聯(lián)系儀表進(jìn)行調(diào)校處理;

 ?、?對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的缺陷進(jìn)行技術(shù)改造,對(duì)膜片液位計(jì)換型、黑水流量計(jì)由孔板式改為文丘里流量計(jì)進(jìn)行論證;

 ?、?加強(qiáng)管理,提高操作人員責(zé)任心和業(yè)務(wù)水平及判斷處理事故能力;

 ?、?對(duì)氣化車間“黑水管堵24小時(shí)停車的規(guī)定”重新修正;加強(qiáng)凈化入工段分離器的排放,發(fā)現(xiàn)高限報(bào)警立即切氣,入工段放空,待查明原因方可接氣生產(chǎn)。

 ?、?現(xiàn)場(chǎng)和中控定期校對(duì)液位計(jì)等儀表,最少每班一次。