濟某礦23下01綜放面停采線自然發(fā)火事故案例分析
?濟某礦23下01綜放面停采線自然發(fā)火事故案例分析
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?一、發(fā)火時間:1999年6月25日
?二、發(fā)火地點:23下01工作面停采線對應(yīng)的82#架附近
?三、火區(qū)概況
?23下01綜放面,于98年5月13日停采,推進長度890m,工作面長度209m ,煤層平均厚度5~6m,本面為二采區(qū)第一個采面,兩側(cè)結(jié)尾實體煤。開采后期,因隊伍交接,工作面在自99年4月1日至99年5月13日停采的一個多月的時間內(nèi)共推進53m。工作面設(shè)備自99年5月16日開始回撤,支架自運順側(cè)向軌順側(cè)回撤(參見下圖)。
99年5月23日,工作面瓦檢員發(fā)現(xiàn)工作面自51號支架到運順1號支架間掛汗,架后出現(xiàn)CO氣體,回風(fēng)隅角CO濃度最高達到89ppm。6月25日支架已回撤135架,余5架未回撤,此時運順回風(fēng)流有明顯煤焦油味,6月27日開啟運順局部通風(fēng)機在運順靠近工作面50m處建磚結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)墻一道,在密閉中間留設(shè)一通風(fēng)孔,6月30日凌晨2:30通風(fēng)孔內(nèi)有青煙逸出,CO濃度達800ppm,7月1日早工作面支架全部撤出,救護隊對運順通風(fēng)孔進行了封閉,7月3日夜2:20分設(shè)備全部撤除,并對軌順進行了封閉。
根據(jù)停采線素描圖及丟煤情況圖表可知,工作面停采線29號支架及41號支架處于斷層及沖刷帶兩側(cè),丟煤量較大;發(fā)火時用紅外線探測裝置測得該兩處是發(fā)火隱患地點。另外,在回風(fēng)流CO濃度升高時,在停采線處測定該兩處CO濃度最高,局部地點達360ppm,因此可以判定高溫點在29號架和41號架后部的采空區(qū)內(nèi)。
四、事故經(jīng)過及治理措施
1、99年6月25日晚該面運順回風(fēng)流中有明顯的煤油味,6月27日在運順建起一道閉,閉上留設(shè)710mm×1900mm的通風(fēng)孔,控制停采線通過風(fēng)量為375m3/min,此時閉內(nèi)CO濃度為385ppm,7月1日零晨2:30運順閉墻通風(fēng)口有青煙逸出,7月2日撤出全部設(shè)備,7月3日夜完成對停采線的封閉。
2、對停采線實施閉區(qū)均壓措施,工作面兩順槽封閉完后,及時調(diào)整通風(fēng)設(shè)施位置,拆除了管子道風(fēng)門,使停采兩端風(fēng)壓差由原來的220Pa減小到58Pa,壓差降為原來的1/4。
3、對發(fā)火點打鉆壓注凝膠,由工作面運順閉外向停采線發(fā)火點打Φ67mm鉆孔2個,共壓注凝膠25m3。
4、閉內(nèi)埋管注漿,工作面撤除過程中,沿停采線煤壁預(yù)埋2寸鋼管,并設(shè)三通,封閉后進行注漿,共注泥漿1500m3,采取以上措施后,經(jīng)查閉內(nèi)O2下降至3%左右,CO下降至10PPm左右,C2H4消失。
五、發(fā)火原因
工作面在停采線附近推進速度慢且撤架時間長是導(dǎo)致此次發(fā)火的主要原因。據(jù)統(tǒng)計自99年4月1日——5月23日的53天時間里共