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某化肥廠德士古水煤漿加壓氣化裝置(GE氣化)C#氣化爐發(fā)生內爆事故

  某化肥廠德士古水煤漿加壓氣化裝置(GE氣化)C#氣化爐發(fā)生內爆事故

  一、 事故經過

  9 月 7 日 9 時 5 分,C#氣化爐因兩臺煤漿給料泵同時跳車而停車,10 時在對該系統進行泄壓的同時,工藝人員手動打開煤漿管線上的高壓氮氣吹掃閥對燒嘴進行吹掃時,氣化爐內發(fā)生爆炸聲。9 月 8 日 6 時 40 分氣化爐重新投料開車后,出現氣化爐錐底排渣口堵塞,經處理后無法疏通,9 月8 日14 時55 分,C#氣化爐手動停車。停車后拆檢氣化爐、水洗塔、旋風分離器,發(fā)現氣化爐渣口磚 R、S、T 磚脫落,旋風分離器內錐底嚴重變形,水洗塔下部三層塔盤出現變形、塌陷。

  二、事故原因分析

  (一)高壓煤漿泵同時跳車后,煤漿供給中斷,但煤漿流量計反應滯后,從煤漿給料泵跳車到煤漿流量降到聯鎖跳車值,時間為10s,而此時氣化爐仍在運行,氧氣仍在入爐,造成爐內過氧。在系統泄壓時,這些氧氣隨氣流進入下降管及激冷室,與激冷室內的合成氣混合,形成爆炸性氣體。此時操作人員對煤漿管線進行吹掃,將氣化

  爐內壁的熔渣吹掉落入下降管,引發(fā)爆炸發(fā)生。

  (二)氣化爐安全系統設計存在缺陷,未將煤漿給料泵停車信號引入安全系統,致使煤漿給料泵跳車后,氣化爐系統仍在運行。

  (三)煤漿給料泵儀控系統存在缺陷,易受外界信號干擾而自動停車。

  三、防范措施

  (一)對參與安全系統聯鎖的工藝指標要定時進行校驗,確保其準確靈敏;對變化后可能引發(fā)事故的因素要讓認真排查,必要時引入安全聯鎖系統。

  (二)將煤漿給料泵運行信號引入安全系統,當煤漿給料泵停車時,氣化爐聯鎖跳車。

  (三)重新調整煤漿流量計的阻尼值。對 C#氣化爐煤漿給料泵的控制信號重新連接,并做抗干擾處理