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某水力發(fā)電廠2機(jī)盤(pán)形閥管漏水故障

1.故障發(fā)生經(jīng)過(guò)

1) 2016年9月26日,運(yùn)行管理部填寫(xiě)“操作廊道2號(hào)機(jī)蝸殼放空閥頂部墻體有條輕微裂紋,有水滴滲出,地面有積水”,該缺陷編入某水力發(fā)電廠2016年缺損項(xiàng)目整改計(jì)劃當(dāng)中,等待2#機(jī)組檢修放空壓力鋼管和蝸殼的積水后實(shí)施修復(fù)。

2) 2016年12月26日,水工管理部接到運(yùn)行管理部電話,操作廊道2號(hào)機(jī)蝸殼放空閥頂部墻體滴水從2滴/s增加到4滴/s。2016年12月27日,值班廠領(lǐng)導(dǎo)與水工管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)查看某水力發(fā)電廠主廠房上游的206.50m操作廊道一共設(shè)置有7個(gè)盤(pán)形閥,盤(pán)形閥套管在蝸殼排水管的彎管處連接,具體見(jiàn)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)照片。

  

               2#機(jī)盤(pán)形閥管漏水現(xiàn)場(chǎng)照片

 

其他機(jī)組盤(pán)形閥管現(xiàn)場(chǎng)照片

2.故障初步分析

整個(gè)水力發(fā)電廠7個(gè)盤(pán)形閥中有3個(gè)存在潮濕、4個(gè)存在滲水的情況, 經(jīng)查圖紙及技術(shù)資料分析,推測(cè)該部位在設(shè)計(jì)時(shí),設(shè)計(jì)院的機(jī)電部門(mén)與水工部門(mén)未能有效研究、考慮到今后運(yùn)行所產(chǎn)生的安全隱患,、。

1) 如原設(shè)計(jì)單位機(jī)電部門(mén)未能考慮到DN800排水管與DN250盤(pán)形閥操作軸套管在彎管處焊接的難度;二期混凝土與一期混凝土結(jié)合不好,受力不好;在開(kāi)機(jī)蝸殼振動(dòng)時(shí)該處產(chǎn)生拉壓應(yīng)力對(duì)焊縫的影響;

2) 如原設(shè)計(jì)單位水工部門(mén)只考慮到蝸殼受力大,盡量保證蝸殼的外包混凝土厚度,沒(méi)有考慮到把管道焊接處暗埋后造成今后檢查和維修的難度加大。

7臺(tái)該部位都出現(xiàn)缺陷,說(shuō)明屬于設(shè)計(jì)缺陷問(wèn)題,有必要進(jìn)行技術(shù)改造。

 

盤(pán)形閥設(shè)計(jì)圖

3.可能產(chǎn)生的后果

1) 由于該部位處于壓力鋼管與蝸殼的連接處,承受的水壓力非常巨大,如任由滲水發(fā)展,很可能造成水淹廠房的巨大損失。

2) 2#機(jī)盤(pán)形閥管對(duì)應(yīng)上游墻與廊道頂部出現(xiàn)連續(xù)裂縫,需要原設(shè)計(jì)單位核算上游墻體受力情況,采取加固措施保證裂縫不繼續(xù)擴(kuò)大,如裂縫擴(kuò)大將造成地下水涌入,很可能造成水淹廠房的巨大損失。

 

2#機(jī)盤(pán)形閥管對(duì)應(yīng)上游墻裂縫圖

7.3某公司發(fā)電機(jī)定子端部異響事件

1.故障發(fā)現(xiàn)的經(jīng)過(guò)

某公司發(fā)電機(jī)定子端部異響2019 年 2 月 20 日,運(yùn)行人員在機(jī)組下風(fēng)洞巡檢過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)定子下端部 12 號(hào)風(fēng)閘處聲音較其它部位聲音存在差異。機(jī)組實(shí)時(shí)負(fù)荷 280 MW,定子溫度 74.1℃左右,機(jī)組擺度在正常范圍,定子電流、定子電壓正常,

無(wú)突變現(xiàn)象。

2.原因分析與處理

2.1 異?,F(xiàn)象分析

2.1.1 硅鋼片表面碳化物分析

經(jīng)發(fā)電機(jī)廠家工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),571、572、573、574、575 槽之間硅鋼片表面碳化物為施工下線試驗(yàn)時(shí)槽內(nèi)絕緣膠溢出槽口形成,對(duì)定子繞組和機(jī)組不會(huì)有影響。

 

2.1.2 鐵芯中部朱砂色粉末分析

定子鐵心背部拉緊螺桿/鴿尾筋和鐵心鴿尾槽單邊存的鐵紅色粉末應(yīng)該為三氧化二鐵,為定子鐵心受振動(dòng)影響與固定鴿尾筋之間發(fā)生摩擦所至,原因是該鴿尾筋和其它鴿尾筋弦距存在超差,但不影響機(jī)組正常運(yùn)行。

 

2.1.3 定子端部鐵芯溫度偏差分析

經(jīng)發(fā)電機(jī)廠家工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),溫差為設(shè)備結(jié)構(gòu)與通風(fēng)溝槽的位置差異形成,不影響機(jī)組正常運(yùn)行。

2.1.4 定子線棒端部槽盒壁脫離現(xiàn)象分析

機(jī)組運(yùn)行中,帶較小負(fù)荷,線棒溫度較低時(shí),槽盒與墊塊的間隙較大未產(chǎn)生碰撞,在該狀態(tài)下不會(huì)發(fā)出異響。當(dāng)負(fù)荷加大,定子線棒溫度上升至一定值時(shí),按照熱脹冷縮原理,線棒端部墊塊隨線棒端部接頭溫度升高膨脹,導(dǎo)致墊塊與槽盒間的距離逐漸縮小,直至不完全接觸,隨著鐵芯正常振動(dòng)而發(fā)生碰撞,從而發(fā)出周期性異響。

 

2.1.5 處理情況

結(jié)合夜間負(fù)荷低谷期,對(duì) 5 號(hào)發(fā)電機(jī) 12 號(hào)風(fēng)閘至 1 號(hào)風(fēng)閘處的 20個(gè)存在墊塊與絕緣槽盒壁粘貼分離的部位,使用環(huán)氧浸漬毛氈進(jìn)行填充粘貼。經(jīng)多日開(kāi)機(jī)帶滿負(fù)荷運(yùn)行,檢查 12 號(hào)風(fēng)閘處的異音消失,2 號(hào)風(fēng)閘處的異響聲仍然存在。一周后再次結(jié)合機(jī)組停備的機(jī)會(huì),對(duì) 2 號(hào)風(fēng)閘處的墊塊與絕緣槽盒粘貼分離的部位進(jìn)行了同樣的處理后,機(jī)組運(yùn)行中異響全

部消除。

3. 暴露的問(wèn)題及防范措施

3.1 暴露的問(wèn)題

3.1.1 發(fā)電機(jī)定子安裝時(shí)槽盒環(huán)氧固定件中的填充物不夠,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,部分線棒端部絕緣槽盒內(nèi)的環(huán)氧固定件與槽盒壁產(chǎn)生分離現(xiàn)象,是導(dǎo)致異音的直接原因。

3.1.2 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備熟悉程度不夠,對(duì)于 5、6 號(hào)機(jī)組定子

線棒端部絕緣盒新的結(jié)構(gòu)沒(méi)有及時(shí)掌握,認(rèn)知不足,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)端部槽盒內(nèi)墊塊松動(dòng)的問(wèn)題。

3.2 防范措施

3.2.1 結(jié)合機(jī)組檢修,對(duì) 5、6 號(hào)機(jī)組定子線棒端部絕緣盒進(jìn)行全面排查、處理,添加填充物。

3.2.2 對(duì)定子鐵芯鴿尾筋進(jìn)行復(fù)核檢查,確認(rèn)定子鐵芯無(wú)異常振動(dòng)。 4.2.3 每年組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員赴廠家或使用同類(lèi)設(shè)備的廠站進(jìn)行交流學(xué)習(xí),不斷提升專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平和設(shè)備異常分析、處理能力。