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煤磨2煤磨主袋收塵火災(zāi)事故,共停窯65小時58分

【基本情況】

一、事故時間:2016年9月7日16:36

二、事故地點:2#煤磨主袋收塵

三、事故傷亡:0

四、事故類型:火災(zāi)

五、事故等級:可記錄事故事件

【案情】

六、事故經(jīng)過:

9月7日16:10,XXX公司二線頂班操作員宋XX接班后準備開機煤磨,發(fā)現(xiàn)煤磨主袋收塵CO濃度顯示異常,濃度在138~498ppm之間波動,系統(tǒng)各溫度正常。16:15,宋XX通知巡檢工蘇XX對煤磨主袋收塵進行檢查,巡檢工蘇XX接到通知后到五樓檢查未發(fā)現(xiàn)異常,16:30蘇XX通知中控可以開機,16:34中控啟動各輔機及主排風機,16:36啟動磨機。磨機啟動后約30秒,當班班長馮XX緊急匯報中控:煤磨煙囪冒大量黑煙,要求立即停磨,操作員接到通知后立即將磨機、主排風機及選粉機停下,并通知現(xiàn)場開啟二氧化碳系統(tǒng)滅火,16:40馮XX到達CO2滅火系統(tǒng)控制房手動啟動滅火裝置對主袋收塵器進行滅火。

16:38,一線中控操作員方XX收到二線煤磨煙囪冒大量黑煙后,立即電話通知當班調(diào)度張XX、燒成工藝工程師李XX及向各級領(lǐng)導匯報。當班調(diào)度員接到信息后立即通知運行部助理經(jīng)理韋XX,韋XX接到信息后馬上到調(diào)度值班室拉響應(yīng)急警鈴,16:39調(diào)度員報119火警,同時電話匯報公司值班領(lǐng)導李XX,并在公司安全微信群匯報總經(jīng)理及分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理等公司領(lǐng)導。匯報完公司領(lǐng)導后韋XX立即趕往現(xiàn)場。

16:41左右,頭、尾煤粉稱相繼跳停,窯止料。

16:42,值班領(lǐng)導李總等相關(guān)管理人員陸續(xù)趕到現(xiàn)場。經(jīng)確認現(xiàn)場情況后,李總決定運行部助理經(jīng)理韋XX帶領(lǐng)一人進磨房檢查著火情況,安環(huán)部安全員現(xiàn)場警戒,其他人員分頭準備搶險工具、材料。16:45,韋XX等檢查到四樓時,發(fā)現(xiàn)73B.10/11拉鏈機未停,馬上叫中控停機,檢查到袋收塵頂部時,發(fā)現(xiàn)袋收塵頂部7#、8#風室門已經(jīng)被沖開,并有火星,隨即電話匯報在一樓指揮的李總。李總接到信息后與設(shè)備、工藝等人員到袋收塵頂部檢查,并安排相關(guān)人員查看二氧化碳滅火裝置情況,發(fā)現(xiàn)二氧化碳滅火裝置已經(jīng)全部啟動,無剩余,暫時無法滅火。運行部助理經(jīng)理韋XX立即電話詢問在外出差的覃總是否可以用水滅火,覃總了解頭尾倉倉重及CO濃度等情況后,指示先不要冒然淋水,待消防人員到場后再處理。16:55,縣消防大隊消防車趕到現(xiàn)場,并安排兩名消防官兵到袋收塵頂部查看情況。消防人員現(xiàn)場查看后明確可以用水及干冰滅火,但用水滅火后煤粉較濕后序恢復生產(chǎn)不利,消防車的升降梯不夠高,干冰噴不到收塵頂部。此時情況較緊急,在現(xiàn)場指揮的李總與消防人員等人商定先用水滅火,同時把收塵器下面的拉鏈機后蓋打開排水。17:10消防人員開始用水沖收塵器各風室著火點,17:25確認袋收塵器各風室火星全部撲滅后,李總安排部分人員繼續(xù)詳細檢查各個設(shè)備,查看是否有火星及設(shè)備受損情況。同時召集各部門管理人員返回中控樓討論、布置搶修工作。

17:40接到安環(huán)部安全員歐XX匯報,檢查窯尾煤粉倉時發(fā)現(xiàn)入窯尾煤粉倉膨脹節(jié)已經(jīng)被燒壞,煤粉倉內(nèi)有煙氣冒出,檢測CO濃度在1500ppm左右,懷疑煤粉倉內(nèi)煤粉已經(jīng)燃燒。李總當即安排專人監(jiān)控煤粉倉情況,同時馬上組織一部分人去找生料粉灌進煤粉倉,一部分人恢復頭尾秤投料排空煤粉。當時頭倉存煤33.5噸,尾倉存煤37.5噸,頭秤復位后啟動不了,尾秤尚可正常開機。檢查頭秤測量輪發(fā)現(xiàn)有燒焦的布袋卡堵,掏空后啟動很快又跳停,重復幾次后發(fā)現(xiàn)煤粉排不出來,判斷是給料機被堵,決定拆下料管檢查清理,拆開后發(fā)現(xiàn)大量濕煤粘結(jié)堵塞,8日4:24濕煤清理完成后裝下料管點火噴煤,噴煤后仍有燒焦布袋卡秤,但頻次已不多,勉強可以排煤入窯。

在處理頭秤期間,尾秤采取間隔短時噴煤入窯,8日5:36左右尾秤開始出現(xiàn)大量燒焦布袋卡測量輪,嚴重影響排煤進度。13:30監(jiān)控煤粉倉人員匯報:煤粉倉CO繼續(xù)上升至3600PPM,且防爆閥軟連接處冒煙加大,倉內(nèi)溫度最高達250度。經(jīng)相關(guān)管理人員研討,確定暫不往倉內(nèi)淋水,但為防意外,通知消防大隊到現(xiàn)場做好應(yīng)急準備工作。16:30,為防止煤粉自燃進一步惡化,經(jīng)討論確定對窯尾煤粉倉實施間斷淋水,淋水后倉內(nèi)溫度下降至150度左右,CO下降至2000PPM左右,判斷倉內(nèi)煤粉自燃狀況基本得到控制。因原窯尾倉底手動閘閥卡死,無法關(guān)閉,故采取通過拆除脫氮稱,從煤粉倉另一下料口進行排料。9日9:50左右尾倉存煤全部外排完畢。

在檢查系統(tǒng)設(shè)備損壞情況時,發(fā)現(xiàn)煤磨選粉機防爆閥局部破損,在搭好腳手架檢查修復時,發(fā)現(xiàn)防爆閥平行管道內(nèi)部存在大量積煤(約1噸左右),部分煤粉仍在著火燃燒,部分已燒結(jié)。經(jīng)討論認為此平行管道在煤磨運行過程中存在積煤的可能性,因此決定截除平行管道,改為向上傾斜70度安裝。

9日14:30頭倉噴煤升溫,15:35倉重還剩3.9噸時開始出現(xiàn)不下煤現(xiàn)象,檢查發(fā)現(xiàn)倉錐部有大量濕煤結(jié)拱排不出,只能開孔外排,至10日2:00左右清空頭尾倉,并試機正常?;謴皖^、尾秤體后利用一線磨約8噸石粉入二線窯尾倉,填充脫氮稱下料管。4:10~5:30啟動二線磨冷風磨煤,之后從一線轉(zhuǎn)煤升溫,10日4:20窯重新升溫,10:39窯恢復投料。

此次事故造成二線煤磨主袋收塵布袋全部燒損,共停窯65小時58分。

【評析】

七、原因分析

(一)、直接原因:

1、煤磨開磨前,因系統(tǒng)存在煤粉自燃點(經(jīng)事后檢查,自燃點分別為磨尾防爆閥平行管道、主袋收塵入口管道),煤粉自燃過程中產(chǎn)生大量CO,中控操作開磨啟動磨尾排風機時,主袋收塵器進入大量從篦冷機抽入的新鮮空氣,啟動磨機后,磨內(nèi)煤粉抽到袋收塵,達到一定濃度,與自燃的煤粉混合,最終引起煤粉及CO在主袋收塵器內(nèi)著火燃燒。

2、袋收塵著火后,中控頂班操作員宋XX應(yīng)急操作處置不熟練,未及時停下主袋收塵排灰拉鏈機,致使燒損的布袋掉入煤粉倉內(nèi),堵塞頭、尾煤粉秤致相繼跳停,窯止料而無法噴煤,并引燃倉內(nèi)煤粉,造成事故擴大及故障停機時間增加。

(二)、間接因素:

1、中控頂班操作員宋XX在開磨前發(fā)現(xiàn)主袋收塵器CO濃度異常,僅通知現(xiàn)場檢查,未匯報工藝主管,匆忙開機,引起事故發(fā)生;

2、工藝管理較薄弱,主管煤磨工藝工程師責任心不強,在9月1日起出現(xiàn)停磨狀態(tài)時主袋收塵器CO超高(70~500ppm)時,雖接到中控通知,但沒有認真組織檢查,僅是通知校正儀表,致使系統(tǒng)煤粉自燃現(xiàn)象一直存在,沒有消除隱患;

3、設(shè)計不合理:原選粉機防爆閥管道安裝時存在一段約4米的平行管道,以致引起積煤出現(xiàn);

4、在5000大卡煙煤轉(zhuǎn)換到5500大卡煙煤過程中,煙煤揮發(fā)份由原來的23%提高到27%左右,煤揮發(fā)份明顯提高,燒成工段及制造部對煤磨系統(tǒng)安全重視程度不夠,仍按原來的操作及管理方法運行,沒有改變原有的管控措施,同時取消煤磨副操崗位后,主操重視窯操作,但對煤磨關(guān)注力度不足,原要求每班匯報CO濃度制度被簡化取消,部門對煤磨安全管控最后防線失效。

八、防范措施

1、整改2#選粉機防爆閥管道,由原平行段改為向上傾斜70度(9月11日已完成);

2、主袋收塵進口管道澆筑人字型澆注料,并開清灰孔,定時清吹,防止煤粉沉降堆積;

3、建立煤磨主袋收塵及煤粉倉CO濃度數(shù)據(jù)管理制度:不管是停磨還是開磨,煤磨主袋收塵及煤粉倉超過50ppm必須匯報到部門經(jīng)理,超過150ppm聯(lián)鎖保護不得啟動排風機及磨機,且中控每班在QQ上匯報CO濃度情況(9月15日已完成);

4、增加磨尾、選粉機出口、灰斗等區(qū)域管道CO測量孔,發(fā)現(xiàn)主袋收塵CO異常時,當班班長、工段長或工藝主管使用便攜式CO分析儀進行測量監(jiān)控,以便及時找到自燃點;

5、修改中控操作規(guī)程,明確CO濃度管理制度、應(yīng)急操作制度,并報公司審核(要求9月20日前完成);

6、10月1日前組織工藝管理人員、中控操作員、巡檢學習煤磨安全管理制度及操作規(guī)程并閉卷考試,并以后每年考試2次,合格后方可上崗;每年至少開展兩次二氧化碳滅火系統(tǒng)一對一現(xiàn)場實操培訓,讓員工熟練掌握操作流程。

7、其它監(jiān)控及設(shè)備完善:在中控增加主袋收塵灰斗負壓監(jiān)控,防止灰斗積料堵料;主袋收塵增加進出口快速截流閥門,提高二氧化碳滅火的有效性;將主袋收塵及煤粉倉CO突出顯示,并放到窯操作畫面,便于停磨時能有效監(jiān)控;煤磨各防爆閥選用鋁質(zhì)板,并刻上十字形溝槽,以確保有效卸壓;一二線CO2滅火系統(tǒng)增加互聯(lián)管道;煤粉倉中下部增開檢修門,便于清粘結(jié)料;

8、煤磨磨房適當位置消防栓增配霧化水槍,便于外排煤粉時降塵并滅火。

【案例52】煤磨爆炸事故

【基本情況】

一、事故時間:2018年3月29日11:41

二、事故地點:1#煤磨主袋收塵器

三、事故傷亡:0

四、事故類型:爆炸

五、事故等級:可記錄事故事件

【案情】

六、事故經(jīng)過:

2018年3月29日上午8:00,制造部窯操作員接班,檢查窯系統(tǒng)各項參數(shù),無異常情況;現(xiàn)場巡檢工譚XX按照管理規(guī)定于8:30現(xiàn)場檢查1#煤磨磨頭、磨尾,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)異常,磨頭無火星、風管無積料現(xiàn)象。11:30,因一線煤粉倉較滿,窯中控操作員江XX按照操作程序停1#煤磨(停機前系統(tǒng)各參數(shù)顯示均正常)。1#煤磨主電機于11:40:45停止運行,31秒后煤磨袋收塵突然發(fā)生爆炸,現(xiàn)場冒出大量濃煙,煤磨磨頭、磨尾及袋收塵器所有防爆閥均被炸開,煤磨收塵器殼體、管道、布袋、袋籠多處不同程度的受損變形。

【評析】

七、原因分析

經(jīng)查煤磨煤粉爆炸所需的三個條件是:1、空間內(nèi)有明火;2、空氣中氧含量大于18%;3、煤塵濃度在30~2000g/m3之間。

根據(jù)以上三個條件,參會人員對此次事故發(fā)生和處理的具體情況進行討論分析。此次事故發(fā)生前1#煤磨運行曲線各參數(shù)均運行正常,現(xiàn)場巡檢工譚XX于8:30現(xiàn)場檢查時也未發(fā)現(xiàn)異常,故可排除人為操作失誤導致事故的發(fā)生。

在此次煤磨修復過程中發(fā)現(xiàn)磨頭和磨內(nèi)煤粉部分點有燃燒痕跡,估計爆炸時有明火存在,符合煤塵爆炸所需條件之一;煤磨用風取自篦冷機,而篦冷機風從大氣中抽取,氧含量在21%左右,符合煤塵爆炸所需氧含量大于18%的條件;煤磨停磨時袋收塵中煤塵濃度逐漸下降,當煤塵濃度降至30~2000g/m3之間時則符合煤塵爆炸條件之三。當以上三個條件同時具備時則會導致煤粉爆炸。

最后參會人員一致認為導致此次1#煤磨袋收塵爆炸事故的主要原因是:煤磨在停機時煤塵濃度下降到煤塵爆炸濃度范圍內(nèi)且同時遇到磨內(nèi)著火的火星,最終引起煤塵爆炸所致。

八、防范措施

1、檢查現(xiàn)有送煤管道和進、出磨溜子,要確保送煤管道盡量平滑減少拐彎,避免在管道和磨頭、磨尾堆積煤塊、煤粉。

2、每周定期清理各送煤通道及磨頭、磨尾等處積煤,防止自燃。

3、煤磨中控操作員和現(xiàn)場巡檢人員每次開、停磨之前現(xiàn)場要仔細檢查,確認磨內(nèi)無明火后中控方可進行開、停磨操作,現(xiàn)場人員在檢查確認情況后要立即離開磨房。

4、4月5日前對煤磨主電機和風機之間做好連鎖保護,主電機停機后風機不能同時停機,必須降頻到10赫茲運行一小時后才可停風機。

5、4月25日前在煤磨袋收塵巡檢通道做小門上鎖,禁止無關(guān)人員入內(nèi),杜絕爆炸傷人的幾率。

6、6月窯檢修期間,在兩臺煤磨袋收塵器中間增加防爆緩沖隔離擋墻,降低煤磨爆炸時造成的損失。