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燕山石化公司煉油廠一催化裝置再生器下護2001蒸汽排凝點突然排出的蠟油,落在高溫的待生單動滑閥上,自燃著火

19851271340分,燕山石化公司煉油廠一催化裝置再生器下護2001蒸汽排凝點突然排出的蠟油,落在高溫的待生單動滑閥上,自燃著火。將待生單動滑閥信號風導管燒斷,供風中斷,滑閥自行關(guān)閉。工人用干粉滅火機將火撲滅。經(jīng)檢查沒有燒壞其他設(shè)備。在處理過程中,因缺乏經(jīng)驗,只顧開待生單動滑閥而渣油回煉切除不徹底,反應(yīng)總進料控制閥關(guān)不嚴,以致發(fā)生U型管催化劑與油和泥結(jié)焦,導致再生器流化不起來,裝置被迫停工。

事故原因

1)油的來源  酮苯來的熱熱與之連接的蒸汽掃線閥不嚴,蠟油串到蒸汽系統(tǒng),并有幾處排凝點發(fā)現(xiàn)排出蠟油。與此同時,爐2001霧化蒸汽線為防凍,排凝閥一直開著。當串油時,蠟油流出,并落在450℃的待生滑閥上而引起著火。

2)待生滑閥關(guān)閉  該閥為風開閥,其供風導管為尼龍導管。著火時,供風導管被燒斷,滑閥因中斷供風而自行關(guān)閉,并超過行程極限,閥板卡住。在滅火后開工中,滑閥長時間又打不開,離合器不好用,5個人一直開了一個半小時,耽誤了迅速恢復(fù)開工的機會。

3U型管催化劑結(jié)焦,再生器及煙道著火  操作員發(fā)現(xiàn)滑閥閥位指示全關(guān),立即將反應(yīng)器總進料自??刂仆度牒完P(guān)閉渣油回煉控制閥調(diào)節(jié)器。分餾崗位向罐區(qū)開始排放油漿,但由于渣油回煉切除不徹底,總進料控制閥關(guān)不嚴,加之催化劑停止流化,反應(yīng)溫度降低,使進入反應(yīng)器的油流到U型管內(nèi),造成催化劑結(jié)焦和泥,失去流化條件,致使裝置被迫停工。同時,由于排放油漿進罐閥門開度小,油漿排放不及,分餾塔油位過高,造成兩器壓力失調(diào),當待生滑閥打開后,大量帶油的催化劑進入再生器發(fā)生二次燃燒,以致煙道著火達2小時之久。經(jīng)切除主風,打開稀相噴水等措施將火熄滅。

教訓

1)關(guān)鍵部位的油系統(tǒng)掃線用蒸汽應(yīng)加雙道閥門。

2)滑閥供風導管改用紫銅管。

3)加強基本功訓練,提高工人對事故的預(yù)防及處理能力。